片剂,里面加入了pvp做粘合剂,因为药物是容易溶于水的,所以做的时候只考虑片子的崩解是不是合格,而没有考虑溶出问题,等处方摸好后,再做溶出(用紫外),发现pvp在那波长下(254nm)有干扰,最后只好改用了液相来做。 某仿制片剂,做溶出设计,原片剂标准中的溶出液为900ml,但课题做到将近结束时课题组仍在按1000ml的溶出液进行试验和资料编写,本来非常小的事情,结果造成了很大的麻烦。
某片剂,为拉唑类药,酸性条件下不稳定。试验者采用了pvp-k30作为黏合剂,药典中pvp的酸度范围规定为4.0~7.0,试验者采用的pvp进行试验,到影响因素时发现自己所用的pvp酸度只有3.5左右,结果造成了有关物质超标,导致返工重新试验。
某注射液,为酯溶性药物,在样品加工时加工者将原料用塑料桶提去,结果两天后加工时发现,有关物质已经严重超标,而且,含量下降严重,导致公司造成了很大的人力、物力和时间的损失。 某冻干,采用盐酸为ph调节剂,小试时由于抽干不彻底,ph回升1左右,结果到样品加工时,ph完全回升。导致标准重新修订。
在我们版中的软胶囊精华帖中曾经有战友犯过这样的错误,在软胶囊加工车间中忘记翻丸子,造成几万粒软胶囊差点报废。
某战友做的浅蓝色的片子,使用了亮蓝铝色淀混合加入药物的粉末,三个月后,表面退色。已经变成墨绿色了。主要是因为亮蓝的成分是一些金属的氧化成分,具有被还原的趋势,处方中有还原性成分,氧化还原反应,造成了色淀的退色。
某注射液,小试时使用盐酸作为ph调节剂,小试量较小,结果使用1mol/L的盐酸量很少,资料处方所写换算为100ml左右,大生产时结果使用1升还多。选用交联PVP做崩解剂,看也没看,拿了PVP就用,最终片剂就是不崩解。选用l-HPC做崩解剂,看也没看,拿了HPMC就用,最终片剂就是不崩解。
某胶囊剂在进行成品卫生学检查时,总会有细菌或霉菌, 找了各种原因,最后发现是原料带菌。通常情况下,大多数原料是不作卫生学检查,而制剂是作为通则项必须做检查。 试验记录一定要及时记,保存好。一次做颗粒,两人一起做,都以为对方记了,结果一连做了6个处方,最后发现粘合剂浓度、用量、混合时间等等全没记录,想不起来,最后不得不重做。教训:好记性不如烂笔头,规范操作,百利而无一害。 一次做一个极贵重的药,遇水不稳定。从冰箱里取出后就立即打开包装称原料,结果测含量下降很多,原因是从冰箱取出后原料温度很低,空气中水蒸气遇冷在原料上凝成水,导致降解。(原理如同冬天从室外进入室内,眼镜上结一层雾。)后来再做,先放置到室温。 教训:细节决定成败,科学容不得半点马虎。 一次试验中,制粒完毕去烘干,才发现烘箱被别人用着。由于粒很粘,等别人用完,颗粒已经大部分粘成一团。还有一次生产中,一产品对温湿度敏感,开除湿机后,看数字式温湿度表已经符合要求,开始生产。一段时间后感觉不对,检查发现温湿度表死机,显示数字停滞不动。教训:工欲善其事,必先利其器。要将所需的所有物品、工具检查一遍,确保其性能可靠。
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